北海
寄生压比原预期高
北海大型运营商近海钻井计划重整并转换水井为双重气体喷射器清除操作在运行上端补全前将井架从1.55sg(12.9lb/gal)INNOVERTQNS转至1.51sg(12.6lb/gal)衡量成功率的主要尺度是把1.51 sg(12.6lb/gal)移入井口并跳出洞口时超缓积压(1 474sg/426b
在同一构造中钻近水井时,孔口压力比规划阶段的原创高孔压原用 1.48 sg (12.35lb/gal)brine不久便明朗起来,这无法提供必要的超量平衡,以达到理想安全水平完成水井Halliburton Baroid在极短时间调用1.52sg(12.7lb/gal)CSNeptune+HDM
水井清理发现的一些主要风险和挑战有:
首要目标是安全完成操作,无论是人员还是环境方面都如此。其它目标包括尽量减少坑清洗和填充液混合时间,同时避免流水污染并尽量减少斜坡生产最大量再使用brine从逻辑上讲对客户有利
数项兼容性测试使用不同的桶对相似构造中的其他项目进行评估,评估构造矿质学和编组水在这些测试中,同页岩矿质学不相容而排除钾和石化溴桶发现用兼容,但会增加项目成本单价桶证明是水库岩石和编组水兼容性的最佳解决办法。
标准 Nabr/gal储量密度为1.50sg(12.5lb/gal),TCT+7oC加盐提高密度会提高TCT值,导致操作期间盐结晶风险为确保水井有足够的压力安全比值,需要1.51 sg(12.7lb/gal)的桶密度,而标准单价桶则无法实现解决办法是利用Halliburton Baroid与TETRA技术的伙伴关系并首次应用CSNeptuneHDM技术
CS海王星HDM和1.50sg(12.5lb/gal) Nabrbrine混合1.558sg(12.7lb/gal)实现最终密度1.52sg(12.7lb/gal)Halliburton实验室测量出该词样本TCT <-4摄氏度
详细执行程序准备概述操作所有步骤,包括全面风险评估、详细坑图和填充液压模拟CFG模拟显示水井会因泵传统清除药片列车而出现平衡不足优化药片列车设计模型显示高密度推药片将保持在状形骨折压下,并减少洗药片容量仍能提供高效清除
Halliburton补全工具团队提供的净底孔汇编包括磁铁、擦刷机、刷子和循环子集此外,Turbo技术多动旁路阀使整个操作中连续抽取成为可能
清除药片因泵阻塞 Nabrbry三次连续固体含量样本净化标准 < 0.05%3.
从INNOVERTNS转水清扫作业成功,保持完整性作业还以非常安全的方式完成,HSE零事件和零非生产时间发生Halliburton Baroid提供并执行流水,在整个置换中实现必要的超平衡,避免抽取,并遵循AFO服务更新的回程表,POOH迁移到brine后避免潜在超平衡假设是由于TETRA的CSNeptune桶帮助管理置换和清理方式不损人或环境净性标准得到满足,水井竣工后,大部分桶被送上岸成本效益回收和再使用
Halliburton Baroid位于钻井和填充流水行业前端