威利登巴信北达科达
流出微弱折叠页岩并用WBM覆盖水库
北美运算符通常依赖油基钻井流体(或OBMs)钻寻麻烦页岩,因为它们不需要太多处理并允许高效钻入目标深度但在稀有实例中,OBM无法使用北达科他州威利斯顿流域主要运算符需要获取无油构造样本,需要水基流体解析法通过BakkenShale钻取中间曲段
操作者过去与竞争者WBF相遇经历复杂问题,钻探和翻转时可能发生这种流水类型-最终导致目标深度弹壳失效这些问题中最糟糕的是水井条件随时间推移不断恶化,以及运行套管底部和固化段的困难明确需要一种新的方法,侧重于开发WBF
各种高性能WBF系统被推广为可行的OBM替换系统,但这些系统都不符合威利斯顿盆地的具体需求。淡水源优先使用这些流水,但该区域缺水,而生产水量充裕。中间井段还因页岩弱分解而冒流水下孔风险。因此,新公式必须保持成本效益以避免潜在的预算超支。
条状流水人员沿多级进程设计定制流水程序团队从现有编队分析开始,以测量演练编队将如何反应分解这些数据与以前从补水井中获取的经验并存简单盐凝基设计决策并配有功能组件应对具体挑战
BaraSealTM-957井封存聚合物加法小球曾水分化(见图1)。与生物聚合物和固态联结以封存小骨折和渗透区,尽量减少入侵以稳定弱页岩
BaraSiel-957(原称BDFTM-957或BaraSielIE-957)先前通过OBM系统从2020-2021年起北海钻探两口水井交付正结果
规划完成后,钻井从用淡水钻孔开始新开发流水系统移入井中过滤控制编程并保持中度固态输入挑战因摇屏选择问题产生820ft并复发10600ft稀疏参数和屏幕修改后,用甘醇和涂层代理抽取整片圈以松散比球
开关点实现后,过滤控制再次改善,并添加粘土沥青和BaraSiel-957封装并提供更大压力支持,穿透曲线并进入弹壳点上页页漏洞条件仍然理想弹壳运行,12小时后完全深入无问题
间隔期间所有四次浮游都平滑无损,无孔不稳定迹象总结经验并发现摇屏选择和固态控制优化是改进领域运算符计划用相同的WBM流水法加注水井Halliburton期望在不久的将来实现WBF系统完全商业化,
Halliburton Baroid位于钻井和填充流水行业前端